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研磨法修復加工中心主軸錐孔精度
3 A5 D4 M: o: Q u 韓國大宇公司產ACE-H400P臥式加工中心,操作中發生嚴重的撞車事故,主軸上的刀柄斷裂。測得主軸前軸徑徑向跳動為0.002mm,主軸驗棒300mm處跳動為0.3mm。著色法檢查錐孔表面,錐尾處有面積較大的劃痕,前部有小面積凸起。從檢測的結果可以看出,主軸整體精度和軸承運轉精度尚好,只是錐孔精度喪失。通常情況下,主軸內錐孔受到輕微損傷用手工研磨的方法修復是完全可行的,若損傷較大,精度嚴重超差則采取在萬能磨床上精磨至精度要求。但限于加工條件不能進行精磨修理,經研究確定在不拆卸主軸的情況下,按下述方法進行修理。
c6 l2 O. B6 I7 V) } 1.準備7:24錐度的灰鑄鐵錐孔研具兩根,其中一根為半圓錐體研具作為粗研用,另一根為整圓錐體研具,用作半精研(圖1)。利用該機床報廢的刀柄錐體作為精研具。. `! F# \4 \1 x- q @
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2.用標準錐體著色檢查,以確定重點粗研部位。; Z6 c$ a2 Z% C% u, B
3.用半圓錐體研具重點研磨內孔面高點,研磨劑為180#白鋼玉研磨粉加煤油均勻涂在研具上,以20m/min的線速度作徑向正反旋轉運動。8 s" Y# g) l0 s
4.清理干凈內錐孔的研磨劑,用300mm標準驗棒分別測主軸軸頸近處和距主軸軸頸300mm處徑向跳動,并在主軸軸頸上記下跳動最高點的標記。根據所測的數值在下次研磨時,再配合錐體著色檢查調整研磨重點部位。并同時注意主軸錐孔軸線和主軸定心軸頸的同軸度。如果經粗研之后同軸度偏差過大就很難糾正過來,就會造成主軸的報廢。如主軸軸頸近處有徑向跳動過大的傾向就應該引起注意。每次研磨的步驟是:清理內孔→著色檢查→清理內孔→檢測→研磨。以上步驟反復進行,直至近主軸軸頸處徑向跳動<0.0lmm,距主軸軸頸300mm處徑向跳動<0.15mm,改用整圓錐體研具進行半精研磨,反復研至主軸軸頸徑向跳動在0.003mm以下,距主軸軸頸300mm處徑向跳動0.05mm以下,最后用刀柄錐體,用W14微粉加10號機油的研磨劑進行精研磨,研至達到精度要求。* n5 I' o" G; h$ j3 ]. N
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5.操作要點3 V' v* f, u8 m/ o6 k
(1)確定研磨重點,在手持研具對錐孔作徑向正反旋轉,并每次重復上述動作時要有意識地向研磨重點(錐孔表面高點)用力(圖2)。) e& R8 {3 M: g6 \4 K1 \: M
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(2)要按圓周方向錯過一角度,這樣連續幾次后作一次朽離的軸向進退移動,保持研磨的均勻度,加速研磨進度。
- C: y) n3 ?/ c1 ^+ \/ n! s (3)由于錐孔研磨易出現中凸現象,因此在涂研磨劑時,中間部位稍多些。 k) c5 ?# \ Z: h" K1 a
(4)每次檢測時,在測得第一次數值后將驗棒旋轉180°,再測第二次,以保證檢測的準確性。3 I$ d, t2 ^. _& z' Z" U
(5)每次測量和研修時注意主軸錐孔軸線和主軸定心軸頸的同軸度。錐孔研修精度(表1)符合出廠標準。+ R7 p3 F/ P$ J5 d
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